کارشناس برق واحد خطوط نهایی ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه گفت :فیلترهای جلوگیری از سوختن موتورهای خطوط اصلاح شماره ۳ و۴ در ناحیه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان با موفقیت در مدار تولید نصب شد.
به گزارش پایگاه خبری نیروگاهیان به نقل از گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا عطایی روز دوشنبه گفت :صرفه جویی اقتصادی حاصل از اجرای این پروژه ۲ میلیارد و۹۷۰میلیون ریال در سال است.
وی با اشاره به مزایای اجرای این پروژه گفت: جلوگیری از سوختن موتورهای اصلی خطوط اصلاح ۳ و ۴ ، کاهش توقف خط تولید، افزایش عمر مفید کارکرد موتورها و دستیابی به روش شناسایی موتور معیوب بدون باز کردن تخته کِلمپ موتور و فقط بوسیله درایو از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژه بود.
وی با بیان اینکه موتورهای متصل به درایوهای PWM(مدولاسیون پهنای پالس) در معرض تنش های اضافی ناشی از ولتاژهای پالسی با پیشانی تند هستند گفت: در اثر سیر روی کابل و برخورد با موتور با موج برگشتی جمع شده و دامنه ولتاژ بیش از حد نامی، ایجاد می کنند که باعث تنش زیاد در ورودی سیم پیچهای استاتور و بویژه روی دورهای اولیه می شوند .
بیشتر بخوانید
از میان ۵۰ شرکت برتر بورسی مشخص شد: فولاد مبارکه دومین شرکت بورسی کشور
افزایش ۱۰ مگاواتی ظرفیت تولید توربین گازی نیروگاه فولاد مبارکه
بررسی دلایل آتش سوزی ترانس سوم پست فولاد مبارکه
وی با بیان اینکه با ایجاد جریانهای خزشی به مرور زمان و در مدت کمی باعث سوختن سیم پیچها میشوند، افزود : طول کابل بطور نسبی زیاد بین موتور و درایو از عوامل دیگر تشدید مشکل است که در خطوط اصلاح ۳ و ۴ طول کابلهای ۱۲۰ تا ۱۶۰ متر، در محدوده طول کابل های طولانی قرار می گیرند، همچنین سرعت زیاد سوئیچینگ ( ton ) نیز از عوامل دیگر تشدید مشکل بود.
عطایی با بیان اینکه نصب فیلترهای Dv / dt Plus VPL ضروری بود اظهار کرد : این فیلترها از دو قسمت راکتور Dv/dt به همراه (VPL (Voltage Peak Limiter که وظیفه آن حذف پیکهای ولتاژ و برگرداندن این انرژی به سمت لینک DC درایو تشکیل شده است .
فولاد مبارکه بزرگترین واحد تولید انواع ورق فولادی در ایران است.
انتهای پیام/